随着喷墨技术的发展,在陶瓷行业也得到运用,因为喷墨比丝网印花有诸多好处,不但一次花型完成,而且还可以形成复杂的图案。陶瓷行业不断引进先进的喷墨机。
但是,陶瓷行业总体来说,人员素质参差不齐,对先进设备的使用和保养很难到位,导致使用的是先进设备,但是效果还没有原来的丝网印花效果好。
在TB这个项目,项目组调研,现场管理人员反应:我们的喷墨机不好用,严重影响我们的效率,每天喷墨机停机达到89次,一旦停机,就影响生产的连续性,就会导致空窑、稀窑,窑炉气氛就会不稳定,砖的变形、尺码偏差、色差、阴阳色、窑炉落脏等一系列问题就出现了,这样优等率就很难上来。
进一步的调研,项目组老师蹲点在喷墨房,到底是什么原因导致我们引进的世界最先进的设备不能正常使用?发现我们的设备是从意大利引进的,设备比较娇贵,对温度十分敏感,设定温度50度,如果超过,就会自动停机,虽然我们在喷墨房安装了空调,但是还是解决不了问题,公司又投入6000元钱,改造空调系统,但还是解决不了问题。
进一步了解到,对温度的敏感是在喷墨头,喷墨头接触的是砖坯,为了保证砖坯的淋釉效果,必须保证砖坯温度在90度以上,而下道工序喷墨的温度不能超过50度,这怎么办?降低喷墨房的温度,又不能立即降低喷墨头的温度。
所以喷墨机的问题一直得不到解决。
项目老师在现场蹲点了几天,发现在淋釉和喷墨之间可以降低温度,这段釉线的长度有30米,可以在这个地方做文章。采取对砖坯降温动作,于是和工厂现场管理人员讨论,如何降温。现场管理人员提议加装风机,对砖坯降温,一台风机不行,就加两台,在这段釉线一共加了5台风机,这样,终于将喷墨前的温度降到了50度以下。
使喷墨机能够连续运转,窑炉的空窑、稀窑问题得到了解决,优等率大幅提升,最高的时候达到了99%,使员工的工作热情得到了提升。
有的时候不是我们的员工不能努力,而是我们的管理人员一定要帮忙我们的员工分析问题,这是很多中小企业的管理人员欠缺的。而如何分析问题、解决问题,就是要多到现场,管理人员在办公室,也是解决不了问题的,反而会导致管理人员与员工之间的矛盾升级。
所以,我想表达的观点是,问题在哪里,答案就在哪里!